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氯乙烯增壓機振動故障分析及對策

2023-10-27

目前,國內(nèi)外PVC生產(chǎn)中氯乙烯深度脫水大多數(shù)采用變壓吸附脫水工藝,其依據(jù)是專用干燥劑對混合氣體中水分和雜質(zhì)具有特殊選擇吸附性能,且在不同壓力和溫度等工藝條件下,干燥劑對水分的吸附量存在較大差異。該裝置采用新型干燥劑,容易再生,使用壽命長,具有脫水精度高、回收率高、不帶入惰性氣體、能耗低、自動化程度高等特點。氯乙烯深度脫水采用變壓吸附脫水工藝,將粗氯乙烯氣體中的機械水、氣態(tài)水一次性深度脫除,確保氯乙烯單體最終含水質(zhì)量分數(shù)≤100×10-6。該套裝置配有3臺氯乙烯增壓機,在再生干燥器內(nèi)干燥劑時,吹掃氣經(jīng)降溫、除雜后通過增壓機升壓循環(huán)利用或輸送至界外氣柜,或者返回干燥器底部進行干燥處理。

1 增壓機的基本情況及使用狀況

氯乙烯增壓機為LWY-VI型立式單級單缸雙作用無油活塞式氣體壓縮機,2開1備,主要技術(shù)參數(shù)如下。

流量:27.4 m3/min;吸氣條件:壓力0.2~0.3 MPa(表壓),溫度40 ℃;排氣條件:壓力0.4 MPa(表壓),溫度≤100 ℃;

傳動方式為帶傳動,電動機功率132 kW。

氯乙烯增壓機自投入運行以來,單獨運行1臺增壓機,情況基本良好,但根據(jù)生產(chǎn)負荷同時運行2臺增壓機時,壓縮機機體及相連管道、周圍地面有較強振動,故障表現(xiàn)為氣閥聲音異?,F(xiàn)象頻發(fā)、曲軸斷裂后甩出曲軸箱、十字頭滑道拉傷、活塞頂出氣缸蓋等,存在氯乙烯氣體泄漏的重大安全生產(chǎn)隱患。增壓機裝置工藝流程見圖1。

2 測試方案

為了找出引發(fā)故障的源頭,全面了解增壓機的運行狀況,對增壓機及管道進行了全面的振動測試及分析診斷。測試方案從以下5點開展。

(1)監(jiān)測每臺增壓機獨立運行時電動機輸出端軸承、曲軸軸承及活塞缸體的振動。

(2)監(jiān)測每臺增壓機獨立運行時入口閥門、入口管道、出口管道、出口閥門處沿管道軸向和徑向的振動。

(3)監(jiān)測每臺增壓機獨立運行時入口總管和出口總管的振動。

(4)監(jiān)測2臺增壓機同時運行時管道的振動。

(5)監(jiān)測靜態(tài)下增壓機機體及各管道的固有頻率。

3 現(xiàn)場測試及數(shù)據(jù)分析

增壓機電動機轉(zhuǎn)速990 r/min(16.5 Hz),實測曲軸轉(zhuǎn)速226 r/min(3.77 Hz),活塞往復(fù)頻率3.77 Hz。

3.1 單臺增壓機獨立運行測試數(shù)據(jù)分析

單獨運行1臺增壓機(1#),按照測試方案(1)對增壓機各測點進行監(jiān)測,振動速度有效值見表1,各點振動速度波形頻譜圖見圖2~圖4。

表1 1#增壓機單獨運行時振動速度有效值(mm/s)

由表1振動值和圖2~圖4頻譜圖可知:電動機側(cè)振動較低,振動主要頻率為電動機轉(zhuǎn)頻16.5 Hz;曲軸振動很低,振動頻率為曲軸的轉(zhuǎn)頻及倍頻,幅值很低;活塞缸體沿管道軸向振動偏高,振動的主要頻率為活塞往復(fù)頻率(3.77 Hz)的4倍頻15.1 Hz。

單獨運行1臺增壓機(1#),按照測試方案(2)對增壓機入口支管、出口支管及出入口閥門各測點進行監(jiān)測,振動速度有效值見表2,各點振動速度波形頻譜圖見圖5~圖6。

表2 1#增壓機單獨運行時管道振動速度有效值(mm/s)

 

從表2振動值和圖5~圖6頻譜圖可知:徑向振動明顯偏高,振動的主要頻率為活塞往復(fù)頻率(3.77 Hz)的4倍頻15.1 Hz和6倍頻22.6 Hz。

單獨運行1臺增壓機(1#)時,按照測試方案(3)對增壓機入口總管、出口總管各測點進行監(jiān)測,振動速度有效值見表3,各點振動速度波形頻譜圖見圖7~圖10。

表3 1#增壓機單獨運行時入口總管、出口總管振動速度(mm/s)


從表3振動值和圖7~圖10頻譜圖可知:入口總管3#增壓機閥門處垂直振動偏高,振動主要頻率為15.1 Hz和22.6 Hz。且另外單獨運行1臺增壓機(1#)時,監(jiān)測3#增壓機缸體及管道振動,振動以15.1 Hz及11.3 Hz成分為主,其他頻率成分很低;對電動機基礎(chǔ)進行測試,電動機輸出端地腳螺栓存在松動;對管道測試,振動主要頻率為22.6 Hz、15.1 Hz及11.3 Hz。

 

3.2 增壓機靜態(tài)固有頻率測試

按照測試方案(5),在靜態(tài)下撞擊3#增壓機缸體,3#增壓機缸體沿管道軸向撞擊測試波形頻譜圖見圖11,固有頻率為11.9 Hz,該頻率與活塞往復(fù)頻率的3倍頻11.3 Hz比較接近,因此3#增壓機缸體沿管道軸向易發(fā)生倍頻共振。

在靜態(tài)下撞擊1#增壓機缸體,1#增壓機缸體沿管道軸向撞擊測試波形頻譜圖見圖12,固有頻率為13.1 Hz;增壓機入口總管沿管道軸向固有頻率測試見圖13,固有頻率為16.3 Hz、24.4 Hz;增壓機出口總管沿管道軸向固有頻率測試見圖14,固有頻率為25 Hz、29.4 Hz。


3.3 2臺增壓機(1#、3#)同時運行測試

從1#增壓機單獨運行到1#、3#增壓機同時運行,按照測試方案(4)對出口總管進行測試,其沿管道軸向的頻譜瀑布圖見圖15,從圖15中可以明顯看出頻譜的變化,15.1 Hz成分有所增加,11.3 Hz及22.6 Hz成分變化明顯。


分別對增壓機沿管道軸向振動進行測試,測點選在增壓機上部(活塞缸體中部位置)和下部(曲軸位置),1#增壓機對比波形圖見圖16,上下振動為同向振動,上部幅值約為下部幅值的4~5倍,增壓機呈現(xiàn)整體軸向晃動的狀態(tài),頻率為活塞往復(fù)頻率的4倍頻15.1 Hz。3#增壓機亦呈現(xiàn)整體軸向晃動的狀態(tài),頻率為活塞往復(fù)頻率的3倍頻11.3 Hz。活塞上下往復(fù)1次而缸體在軸向晃動3或4次。由此可見:活塞在上下運動中由于缸體的晃動,活塞要承受更大的阻力,進而增大曲軸的負荷,從而造成故障頻發(fā)。


4 結(jié)論及相應(yīng)對策

通過測試及數(shù)據(jù)分析,可以得出3臺增壓機在使用上存在下列問題。

(1)2臺增壓機同時運行時存在一定的干擾,建議在出口管道上增加緩沖罐。

(2)增壓機機體和連接管道在軸向上剛度明顯偏弱,共振區(qū)間為0.8~1.2倍的固有頻率。從測試數(shù)據(jù)看,1#增壓機固有頻率接近活塞往復(fù)頻率的4倍頻,3#增壓機機體固有頻率接近活塞往復(fù)頻率的3倍頻,管道接近4倍頻和6倍頻。產(chǎn)生倍頻共振,可以通過改變激振頻率、降低激振頻率幅值、提高設(shè)備的剛度等措施消除共振。倍頻的產(chǎn)生與運動部件松動有關(guān),建議檢查轉(zhuǎn)動部件是否有松動。

(3)增壓機在軸向剛度明顯偏弱,尤其增壓機頭重腳輕,頭部晃動較多,可以對頭部進行固定以降低頭部的晃動,建議加固后機體中部軸向振動控制在2.0 mm/s。

(4)通過技術(shù)改造后,建議增壓機運行軸向振動速度控制在4.5 mm/s以內(nèi),最高不應(yīng)超過7.1 mm/s。

按照上述4點改進建議,對增壓機進行了技改:分別在3臺增壓機機體進出口處沿軸向進行支撐加固,且在增壓機出口管路對應(yīng)各增加1臺2.3 m3緩沖罐。改造后重新對1#增壓機進行了現(xiàn)場振動測試。分析結(jié)果表明:對1#增壓機機體上部加固后的靜態(tài)測試,撞擊測試機體固有頻率27.5 Hz,環(huán)境噪聲激勵測試固有頻率28.6 Hz,說明加固后機體剛度大幅度提高,固有頻率由13.1 Hz提高到了28 Hz左右。

加固后振動較加固前振動下降70%左右,15.1 Hz頻率振動大幅下降,共振消失,振動成分均為活塞往復(fù)頻率3.77 Hz的倍頻成分,幅值較低,加固后運行測試數(shù)據(jù)見表4。